
王霞琦在制造核電勵磁機擋風板。
□記者 莊 超 文/圖
他到公司時間不長,就帶領(lǐng)團隊攻克一個又一個技術(shù)難題,掀起一股技術(shù)創(chuàng)新的熱潮,為公司贏得了口碑,也贏得了訂單和商機。他就是蘇州巨能發(fā)電配套設備有限公司的一名技術(shù)工人——王霞琦。
獨創(chuàng)方法
解決技術(shù)難題
王霞琦今年45歲,揚州江都人,曾在老家和上海等地的企業(yè)干過,進蘇州巨能發(fā)電配套設備有限公司工作已有兩年多。
以前公司生產(chǎn)的110MW核電勵磁機擋風板產(chǎn)品不但返工返修率高,而且每套生產(chǎn)周期達6個月,直接影響了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。通過王霞琦和其他人員的不懈努力,產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短至1個月。
據(jù)了解,由于110MW核電勵磁機的擋風板有三種完全不同的形狀,是要求極高的核電產(chǎn)品,如何控制其變形是個難題。了解情況后,王霞琦主動承攬核電勵磁機擋風板的制造任務。為了圓滿完成這項艱巨的工作,他和有關(guān)技術(shù)質(zhì)量人員加班加點,和一線工人奮戰(zhàn)在一起。然而,在裝配時遇到了一個大難題:擋風板和保持架組件放到外圈滾道就是合不起來。王霞琦研究消化產(chǎn)品圖紙和工藝文件,根據(jù)自己的工作經(jīng)驗,采取果斷措施,對原有的工藝進行徹底改進。但先后采用了幾種方法,都沒有解決問題。時間一分一秒地過去了,就在大家快失去信心的時候,問題終于解決了。原來,王霞琦是用自己獨創(chuàng)的控制變形方法,把保持架的兜孔之間的梁爪略經(jīng)修理,銼掉了斜坡棱角,一下子合起來了,大家一顆顆懸著的心這才落了地。
創(chuàng)新流程
縮短生產(chǎn)周期
今年年初,公司接到兩張國外訂單,交貨時間十分急迫。在王霞琦的建議下,公司有關(guān)領(lǐng)導立即組織大家創(chuàng)新工藝流程,從修理保持架兜孔開始全部工作。這個工作量非常大,但他們迎難而上,不畏險阻,齊心協(xié)力,硬是把這個看似不可能完成的任務完成了。隨后,王霞琦又與工程技術(shù)人員共同研究、分析、總結(jié),最終僅用一個月時間就完成了所有工序,大大縮短了制造周期,順利完成了核電勵磁機的制造任務并一次檢驗合格。如今該產(chǎn)品的訂單源源不斷。
蘇州巨能公司負責人稱贊說,王霞琦在生產(chǎn)實踐中,對很多產(chǎn)品的制造工藝提出了改進和完善方案,在技改方面提出多條合理化建議并被公司采納,特別是在生產(chǎn)過程中遇到疑難雜癥,提出自己的看法和解決方案,為公司的降本增效作出了貢獻。去年,他帶領(lǐng)的班組還被公司評為先進班組。
勞動者感言
三百六十行,行行都能發(fā)光發(fā)熱。作為一名外來務工人員,能為太倉的經(jīng)濟發(fā)展出力流汗,我感到很光榮。技術(shù)工人工作雖然平凡,但只要把它當作事業(yè)來做,同樣能夠?qū)崿F(xiàn)人生價值。


